精馏是化工、造药等行业出产过程中常见的高效分离伎俩 ,,,,, ,但是传统的精馏工艺在工作时必要表界提供源源不休的工业蒸汽 ,,,,, ,而系统产生的轻组分二次蒸汽则必要冷凝回流采出 ,,,,, ,不仅运行成本高 ,,,,, ,二次蒸汽中大量的潜热也难以被再次利用 ,,,,, ,从而产生资源浪费。。。 。。。。随着蒸汽成本的不休攀升和“双碳”指标的日益邻近 ,,,,, ,若何在精馏过程中提高能源利用效能 ,,,,, ,已成为当下化工、造药等行业在出产过程中所面对的“必建课”。。。 。。。。

bb贝博艾弗森官方网站乐恒携手推出热泵精馏系统

为解决此难题 ,,,,, ,河北乐恒节能设备有限公司凭借MVR蒸汽再压缩主题技术 ,,,,, ,与母公司bb贝博艾弗森官方网站丰硕的造药机械研发出产经验 ,,,,, ,共同推出了新一代节能型热泵精馏系统 ,,,,, ,为客户提供定造化的高效节能热泵精馏规划 ,,,,, ,有效解决了传统精馏系统能耗高的弊端 ,,,,, ,并拥有分离成效好、节能优势显著蹬着点。。。 。。。。??

每年节俭600万的脱氨塔热泵节能刷新

在锂电池正极资料的出产过程中 ,,,,, ,会产生大量的工业废水 ,,,,, ,如三元先驱体氨氮废水 ,,,,, ,其重要成分是硫酸钠和游离氨 ,,,,, ,以及少量的Ni、Co、Mn等金属 ,,,,, ,这类废水的处置规划就是回收沉金属离子—脱氨——蒸发还收钠盐 ,,,,, ,实现全组分综合利用与零排放。。。 。。。。而传统的脱氨塔在工作过程中必要大量的工业蒸汽 ,,,,, ,不仅能耗高、成本高 ,,,,, ,同时也是碳排放大户。。。 。。。。

荆门市某新资料有限公司2500m?/d氨氮废水资源化处置系统为例 ,,,,, ,在经过热泵精馏刷新后 ,,,,, ,综合可节俭运行用度30%以上 ,,,,, ,年节约用度约628万元。。。 。。。。

2500m?/d氨氮废水资源化处置系统热泵精馏刷新项目

「 项目概要 」

对现有脱氨塔进行热泵刷新 ,,,,, ,将塔顶含肮佤汽进入降膜蒸发器与水换热 ,,,,, ,换热后气化的低温低压水蒸汽进入压缩机 ,,,,, ,经压缩后造成高温高压气体进入塔釜耦合再沸器与塔釜废水换热 ,,,,, ,节俭工业蒸汽耗量。。。 。。。。

「 工艺注明 」

进料母液经过三级预热后进入精馏塔 ,,,,, ,在精馏塔内实现分离 ,,,,, ,液体从精馏塔底部流进再沸器 ,,,,, ,再沸器设置耦合再沸器和辅助再沸器 ,,,,, ,耦合再沸器热源为压缩机出口高压气体 ,,,,, ,辅助再沸器热源为生蒸汽 ,,,,, ,精馏塔顶部出口气体经压缩机压缩后造成高温高压气体 ,,,,, ,高温高压气体进入耦合再沸器换热 ,,,,, ,冷凝后轻组分部门采出部门回流 ,,,,, ,塔釜底部沉组分进入预热器与进料母液换热后表排。。。 。。。。

刷新前与刷新后 ,,,,, ,能耗差距有多大????? ?

通过上表对比可知 ,,,,, ,该项目经过热泵节能刷新后 ,,,,, ,运行一年约可节约运行用度628万元。。。 。。。。在双方的共同致力下 ,,,,, ,该项目已于2023年9月6日正式投产。。。 。。。。

该刷新项目不仅提高了能源利用率 ,,,,, ,削减了能源浪费 ,,,,, ,节约出产成本 ,,,,, ,为企业带来可观的经济效益;;;;;同时也为国度推动节能降碳指标贡献了力量 ,,,,, ,以现尝试动助力了经济社会绿色低碳转型发展。。。 。。。。